田總分享:提升機漏灰改造實戰(zhàn)案例
各位朋友、各位客戶,大家好,我是田龍機械的田龍,大伙平時也可以叫我田總。做提升機這么多年,我最清楚咱們做生產(chǎn)的難處,尤其是提升機漏灰這個事兒,真的能把人愁壞。今天我不繞彎子,就給大伙分享一個去年我們做的真實改造案例,專門解決提升機尾部漏灰嚴重、頭部軸端輕微漏灰的問題,都是實打?qū)嵉慕?jīng)驗,大伙聽完就能參考。
去年,石家莊有一家建材廠找過來,說他們家的NE50斗式提升機,用來送石灰石粉的,用了3年,漏灰漏得特別厲害。重點是尾部,漏得那叫一個嚴重,地面上全是灰,頭部軸端也有點輕微漏灰,雖然不嚴重,但積久了也麻煩。
他們之前用的都是老法子,尾部和頭部都用的毛氈加填料盤根密封,尾部那密封根本扛不住,每3個月就得換一次,一換就得停工,又費錢又耽誤活兒。漏出來的石灰粉飄得滿車間都是,工人戴兩層口罩都嗆得慌,設(shè)備上也全是灰,壞得特別頻繁。他們也試過緊蓋子、換盤根、加防塵罩,啥招都用了,就是治標不治本,尾部漏灰反而越來越厲害,頭部那點輕微漏灰也沒人管,到最后,客戶都想干脆換臺新設(shè)備了。
我?guī)е鴪F隊去現(xiàn)場拆檢了一下,很快就找到了問題根源,不是密封件質(zhì)量差,是選的密封方式和設(shè)備結(jié)構(gòu)都不對。首先,那傳統(tǒng)的盤根密封,本來就不適合送石灰石粉這種粉塵大的工況,它是靠擠壓抱軸密封的,越緊越磨軸,尾部軸磨得厲害,漏灰自然更嚴重,頭部雖然磨得輕,但用久了也會漏,還得天天調(diào),工人維護起來也煩。其次,提升機工作的時候,頭部卸料、尾部進料,物料沖擊大,通風又不好,機內(nèi)會產(chǎn)生正壓,粉塵就被這股壓力從軸縫里噴出來,尾部受力大,漏得就更兇,頭部也會受影響。還有就是密封盒裝得太靠里,挨著軸承座,換尾部密封件的時候,還得拆軸承,又麻煩又費時間,工人也不愿意好好維護,久而久之,漏灰就更嚴重了。
找到問題就好解決了,我給他們定制了一套改造方案,重點改尾部,順便把頭部的小問題也解決了。核心就是換密封方式,不用傳統(tǒng)盤根了,尾部和頭部都加裝了我們田龍機械定制的密封把粉塵死死擋在機內(nèi),還不磨軸,基本上不用維護。外面再裝一層骨架油封,就算氣路臨時出點問題,也能臨時密封,不至于突然漏灰耽誤生產(chǎn)。
另外,我們還把密封座往外挪了挪,挪到軸承座外面,做成可拆卸的,以后換尾部密封件,不用拆軸承,10分鐘就能搞定,頭部維護起來就更方便了,工人也愿意上手維護。機殼拼接的地方,我們加了耐高溫的密封條和密封膠,擰緊螺栓,杜絕縫隙漏灰。還有就是在頭部加了個小型除塵引風管,連到他們車間的布袋除塵上,讓機內(nèi)保持微負壓,沒有壓力,粉塵自然就漏不出來了,還調(diào)整了料斗速度,減少機內(nèi)揚塵,讓密封更耐用。
改造完之后,這臺設(shè)備連續(xù)跑了12個月,效果超出了客戶的預期。尾部漏灰徹底根治了,頭部那點輕微漏灰也沒了,車間里干干凈凈的,環(huán)保檢查一次就過了,也不用天天安排人打掃粉塵。以前3個月?lián)Q一次盤根,現(xiàn)在一年多都沒換過任何密封件,每年能省不少配件錢和工時費。設(shè)備上也沒有粉塵了,軸承、電機故障率下降了80%,客戶跟我說,這臺提升機再用5年都沒問題,還一個勁夸我們方案靠譜,說終于不用再為漏灰頭疼了。
今天跟大伙分享這個案例,就是想告訴大家,提升機漏灰,千萬別一個勁換密封件,那樣只會陷入越換越漏的死循環(huán)。關(guān)鍵是找對病根,選對密封方式,優(yōu)化好設(shè)備結(jié)構(gòu)。像這種粉塵大的工況,尾部漏灰嚴重、頭部輕微漏灰的,就別用傳統(tǒng)盤根了,非接觸氣密封加多重防護,既耐用又省心。密封結(jié)構(gòu)一定要好維護,工人愿意維護,設(shè)備才能用得久。還有就是機內(nèi)正壓這個問題,一定要重視,加個除塵引風,保持微負壓,漏灰問題才能從根源上解決。
最后跟大伙說一句,要是你們家的提升機也有漏灰、漏料、密封件頻繁壞的問題,別硬扛,也別盲目換件。找我田龍,找田龍機械,我們安排專業(yè)團隊上門,現(xiàn)場幫你找問題,定制專屬的改造方案,一次改造,終身省心,不耽誤你們生產(chǎn),還能幫你們省成本!
